市面上并没有现成的高效过滤材料和密封垫材料,同时,众所周知,陶瓷胶主要应用在超高温的燃气机气缸修复等场所,工艺性差。
显而易见的,达到 350℃耐温水平的过滤器制作,面临着全面的困难,滤料、灌封材料,以及其工艺可行性均需要取得突破性的研究,方能达到形成可靠供货能力的目标。
350℃高温高效空气过滤器的研究进展及成果高效过滤器在特定的领域,采用热气流的试验方法进行型式试验,遵循 GB/T17939-2015《核级高效空气过滤器》:
“当实验系统空气温度加热到 371℃+28℃时,开始试验,试验至少进行 5min。”“试验结束后,额定风量下的效率不应小于 97%。”在一般的民用场合,没有专门的标准来规定其性能,制造商和使用方需要根据设备或工艺的要求商定耐温后的情况。大多数的高温工况下效率达到 99.99%,才能保证生产工艺的可靠和较高的良品率。
经过筛选和材料验证,排除了硅胶灌封的工艺可行性。大胆采用市面上销售的用于气缸修补的陶瓷胶,制作了小样。但是试验发现当厚度超过 1mm 之后,即出现开裂,无法实现灌封。和厂家协作调整了材料配比后,仍然达不到灌封要求。
经过双方联合试验,尤其是结合灌封的要求,对辅助材料进行了优化,添加了两种提高流动性的助剂,使黏度低于10000mPa*s,从而实现了可灌封、不开裂,达到了高温灌封的要求。经制作两台样机,全部一次合格。
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